城市生活垃圾處理已成為城市的一大難題,據(jù)統(tǒng)計,2005年全國設(shè)市城市生活垃圾產(chǎn)量約為 1.36~1.56億t,專家預(yù)計我國城市生活垃圾將于2030年達(dá)到4.09億t,2050年達(dá)到5.28億t〔1〕。垃圾滲濾液作為城市生活垃圾處理產(chǎn)生的二次污染物,其組成復(fù)雜,污染物濃度高、色度大、毒性強,水質(zhì)水量波動大,含有大量有機污染物和各類重金屬污染物,是一種成分復(fù)雜的高濃度。滲濾液如未經(jīng)無害化處理直接排放到環(huán)境中,將產(chǎn)生嚴(yán)重的生態(tài)破壞。
垃圾滲濾液處理設(shè)備選型活性炭過濾器
對于垃圾滲濾液的處理無論國內(nèi)還是國外都集中在生物處理上,特別是厭氧-好氧組合工藝更成為處理垃圾滲濾液的工藝,如 UASB工藝、Anammox工藝、MBR 工藝、SBR 工藝等〔2, 3, 4〕。胡紀(jì)全等〔5〕采用厭氧(UASB)—氨吹脫—混凝沉淀—好氧(氧化溝)處理工藝處理垃圾滲濾液,在進(jìn)水COD為4 040 mg/L、氨氮為231 mg/L時,COD和氨氮去除率分別達(dá)99.1%、75.6%,但該工藝采用全程硝化去除污染物,并沒有采用短程硝化,沒有實現(xiàn)垃圾滲濾液處理的節(jié)能降耗。J. H. Im等〔6〕采用UASB與好氧組合處理工藝,好氧出水回流到UASB同時發(fā)生厭氧和反硝化反應(yīng),厭氧反應(yīng)器中zui大COD去除速率與好氧反應(yīng)器中zui大氨氮去除速率分別為15.2 、0.84 kg/(m3·d)。高鋒等〔7〕采用厭氧消化與SBR組合工藝處理城市垃圾滲濾液,其出水氨氮可穩(wěn)定在11 mg/L,氨氮去除率達(dá)到95%以上。生物處理工藝因處理效果穩(wěn)定、成本相對較低往往用作主處理工藝,目前對垃圾滲濾液的處理主要以生物法為主。以某垃圾焚燒廠的垃圾滲濾液為研究對象,研究處理工藝對污染物的去除效果、工藝參數(shù)設(shè)計和組合工藝經(jīng)濟性等,為垃圾滲濾液的節(jié)能高效處理提供參考。
1 工程概況及處理工藝
天津大港第二垃圾焚燒發(fā)電廠項目規(guī)劃處理總規(guī)模為2 000 m3/d,分兩期工程建設(shè),一期工程規(guī)模為1 000 m3/d,垃圾滲濾液廢水量為300 m3/d,水質(zhì)情況見表 1。
設(shè)計出水指標(biāo)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1997)三級標(biāo)準(zhǔn):COD≤500 mg/L、BOD5≤300 mg/L、氨氮≤35 mg/L、SS≤400 mg/L。從垃圾焚燒廠的水質(zhì)特征及經(jīng)濟性考慮,采用IC厭氧反應(yīng)器—短程硝化反硝化—A3/O3生物處理為主體工藝。生活垃圾堆積過程中產(chǎn)生的滲濾液經(jīng)集液管進(jìn)入沉淀池,去除部分大顆粒有機物和無機物,經(jīng)過預(yù)沉淀后的廢水流入調(diào)節(jié)池,池內(nèi)設(shè)置液壓攪拌裝置,調(diào)節(jié)水質(zhì)水量后,通過水泵提升至IC厭氧反應(yīng)器,再進(jìn)入短程硝化反硝化反應(yīng)池和A3/O3好氧池,zui后經(jīng)過沉淀池及混凝處理后排放。沉淀池、厭氧反應(yīng)器和好氧池的剩余污泥排至污泥濃縮池,壓濾后送入垃圾焚燒廠進(jìn)行焚燒處理。處理工藝流程如圖 1所示。
圖 1 工藝流程
2 主要處理單元的設(shè)計參數(shù)
2.1 調(diào)節(jié)池
調(diào)節(jié)池是具有一定容積的水池,不同時間從垃圾倉來的滲濾液在調(diào)節(jié)池內(nèi)停留數(shù)天,池體內(nèi)設(shè)置攪拌機,充分混合,起到均衡水量、均化水質(zhì)、預(yù)酸化和防止廢水中固體雜質(zhì)沉積的作用。池體為半地下式鋼混結(jié)構(gòu),尺寸為12.0 m×12.0 m×5.5 m,有效水深5.0 m,停留時間為2.4 d。
垃圾滲濾液處理設(shè)備選型活性炭過濾器
2.2 IC厭氧反應(yīng)器
IC厭氧反應(yīng)器屬第3代厭氧反應(yīng)器,具有高效的厭氧生物降解作用,將高濃度有機物降解為甲烷和二氧化碳,產(chǎn)生的沼氣在反應(yīng)器內(nèi)部形成內(nèi)循環(huán),使廢水與微生物獲得良好的傳質(zhì)條件;反應(yīng)器采用豎高的鋼筒結(jié)構(gòu)(內(nèi)壁玻璃鋼防腐),可以充分利用空間,減少占地面積;反應(yīng)器進(jìn)水采用切線布水,可有效防止反應(yīng)器布水的堵塞和死角問題;增設(shè)外循環(huán)回流裝置,可使反應(yīng)器內(nèi)水流保持較高的上升速度,提供良好的水力條件。厭氧反應(yīng)器尺寸為8.0 m×25.0 m,有效容積為1 020 m3,水力停留時間3.4 d,COD容積負(fù)荷率17.0 kg/(m3·d),外循環(huán)罐尺寸為3.5 m×8.0 m,有效容積70 m3,停留時間5 h。反應(yīng)器進(jìn)水管道設(shè)置有流量計,反應(yīng)器內(nèi)部設(shè)置溫度計和pH計,便于實時監(jiān)控厭氧反應(yīng)器的運行狀況。
2.3 亞硝化-反硝化池
亞硝化-反硝化池屬于該系統(tǒng)的一級好氧池,采用短程硝化反硝化生物脫氮工藝,通過控制亞硝化-反硝化池內(nèi)的溶解氧濃度和水體溫度,實現(xiàn)氨氮降解為亞硝態(tài)氮,再轉(zhuǎn)化為氮氣的目的。溶解氧濃度通過風(fēng)機變頻控制,溫度通過冷卻塔和板式換熱器控制,由于池體采用全封閉式結(jié)構(gòu),不利于熱量的散失,風(fēng)機曝氣產(chǎn)生的熱量、微生物降解產(chǎn)生的熱量和太陽照射池體傳遞的熱量將使好氧池內(nèi)廢水溫度不斷升高,甚至超過40 ℃以上,對好氧系統(tǒng)產(chǎn)生很大影響。通過冷卻塔和板式換熱器對池體內(nèi)部的廢水進(jìn)行降溫處理,維持溫度在35 ℃以下。
池體采用半地下式鋼混結(jié)構(gòu),亞硝化池尺寸為18.0 m×12.0 m×6.0 m,有效容積1 188 m3,水力停留時間3.96 d,污泥質(zhì)量濃度5 000 mg/L,污泥負(fù)荷0.13 kg/(kg·d);反硝化池尺寸為10.0 m×8.0 m×6.0 m,有效容積440 m3,水力停留時間1.5 d。
2.4 A3/O3池
A3/O3池屬于該系統(tǒng)的二級好氧池,采用三級串聯(lián)AO對一級好氧處理后的廢水進(jìn)行深度脫碳和除氮,廢水以推流方式運行,池體內(nèi)部設(shè)置氣提循環(huán),控制缺氧好氧交替運行,利用兼氧菌和好氧菌實現(xiàn)同步硝化反硝化,在處理中低濃度有機廢水COD的同時,提高了脫氮效率。池體采用半地下式鋼混結(jié)構(gòu),尺寸為20.0 m×14.0 m×5.0 m,有效容積為1 260 m3,水力停留時間4.2 d,其中反硝化池與硝化池的容積比為1∶4,硝化池的COD容積負(fù)荷率為0.29 kg/(m3·d),有機負(fù)荷為0.027 kg /(kg·d)。
3 工藝運行效果
IC厭氧反應(yīng)器、亞硝化-反硝化池和A3/O3池是利用厭氧微生物、好氧微生物降解COD、氨氮的生物反應(yīng)過程,這3個單元的優(yōu)化組合是整個工藝穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。經(jīng)過1 a的運行,結(jié)果表明該工藝十分平穩(wěn),各設(shè)計單元達(dá)到預(yù)期的處理效果,出水水質(zhì)均達(dá)到設(shè)計要求,處理效果如表 2、表 3所示。
3.1 IC厭氧反應(yīng)器
IC厭氧反應(yīng)器的接種污泥為晉江市某制藥廠廢水處理工程UASB反應(yīng)器中的厭氧消化污泥,總接種量為300 t,污泥含水率為80%(經(jīng)帶式壓濾機脫水),接種的污泥中混合液揮發(fā)性懸浮固體(MLVSS)與混合液懸浮固體(MLSS)的比例為78%,具有較高的活性。
厭氧反應(yīng)器負(fù)荷的提高根據(jù)COD去除率和揮發(fā)性脂肪酸(VFA)的量而定。厭氧反應(yīng)器初始進(jìn)水量為70 m3/d,起始COD負(fù)荷為3.43 kg/(m3·d),同時開啟蒸汽,經(jīng)換熱器加熱廢水,升溫過程中每天維持1~2 ℃的變化量,當(dāng)COD去除率穩(wěn)定在80% 以上、VFA在2 000 mg/L以下時進(jìn)一步提高水量,每次提高水量10 m3/d,增加的COD負(fù)荷約為0.5 kg/(m3·d),經(jīng)過60 d的運行厭氧反應(yīng)器的水量增加至300 m3/d的設(shè)計量,進(jìn)水COD容積負(fù)荷達(dá)到15 kg/(m3·d),出水COD<5 000 mg/L,COD去除率穩(wěn)定在85 %以上。
反應(yīng)器的產(chǎn)氣率隨溫度的升高逐漸增加(見圖 2),每階段提高負(fù)荷時沼氣產(chǎn)量會有所波動。溫度低于35 ℃時,每噸水平均產(chǎn)氣量為17.2 m3,沼氣產(chǎn)率為0.34 m3/kg,當(dāng)溫度升高至35 ℃時沼氣產(chǎn)量增加,平均每噸水的產(chǎn)氣量為19.5 m3,沼氣產(chǎn)率為0.39 m3/kg,沼氣中甲烷含量高于65%。
圖 2 進(jìn)水量與沼氣量變化情況
3.2 亞硝化-反硝化池
亞硝化-反硝化池的接種污泥取自城市生活污水處理廠的好氧剩余污泥,污泥含水率85%。接種污泥中MLVSS與MLSS的比例為82%,接種污泥量20 t。亞硝化-反硝化主要是針對廢水中的高氨氮采取的工藝單元,可低耗高效地完成氨氮降解。運行過程中控制溶解氧<1.0 mg/L,污泥質(zhì)量濃度5 000 mg/L,pH在7.5~8.5,溫度25~35 ℃,COD去除率可達(dá)62.2%,氨氮去除率可達(dá)61.7%。
運行過程中發(fā)現(xiàn),低溶解氧條件對COD的去除沒有顯著影響。溫度對氨氮降解和COD去除的影響較大,當(dāng)溫度>35 ℃時,亞硝化池的出水氨氮和pH均呈現(xiàn)升高趨勢,pHzui高達(dá)到8.9;pH>8.5后微生物活性降低,總氮和COD去除率明顯降低。溫度升高時,尤其是夏季溫度較高時需定時開啟冷卻塔控制溫度。
3.3 A3/O3池
A3/O3池的接種污泥同樣取自城市污水處理廠的好氧剩余污泥,接種污泥量20 t。經(jīng)IC反應(yīng)器和亞硝化-反硝化過程處理后,A3/O3進(jìn)一步硝化去除殘余氨氮,通過反硝化去除產(chǎn)生的亞硝態(tài)氮和硝態(tài)氮。運行過程控制缺氧區(qū)溶解氧<0.5 mg/L,污泥質(zhì)量濃度2 000 mg/L,好氧區(qū)溶解氧1.5~2.5 mg/L,溫度25~35 ℃,COD去除率可達(dá)到61.8%,氨氮平均去除率可達(dá)到97.8%。
運行過程中發(fā)現(xiàn),有機碳源經(jīng)過IC反應(yīng)器和亞硝化-反硝化降解后,COD去除率高達(dá)96%,大部分有機碳源被降解。而A3/O3在反硝化過程中需要碳源,當(dāng)碳源不足時反硝化將受到抑制,硝化過程產(chǎn)酸積累將導(dǎo)致pH降低(甚至低于6.5),同時抑制 COD的降解,出現(xiàn)惡性循環(huán),影響系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,所以在系統(tǒng)運行過程中應(yīng)根據(jù)pH變化情況及時補充無機碳源或利用厭氧反應(yīng)器出水補充碳源。
4 經(jīng)濟性分析
天津大港第二垃圾焚燒廠垃圾滲濾液工程占地面積3 000 m2,安裝總功率392.65 kW,連續(xù)運行功率204.93 kW,總投資為2 000萬元,其中設(shè)備投資1 000萬元,土建投資1 000萬元。工藝運行電費10.66元/t,工業(yè)用水費用0.133元/t,PAC、PAM用量費用1.25元/t,人工及設(shè)備維修等其他費用4.85元/t,總共每噸水的處理費用為16.893元,運行費用清單見表 4~表 7。
5 結(jié)論
(1)IC-N/D-A3/O3工藝運行實踐表明,該工藝適于垃圾焚燒廠垃圾滲濾液的處理,具有較強的抗緩沖性和穩(wěn)定的處理能力,IC厭氧反應(yīng)器的進(jìn)水COD容積負(fù)荷可達(dá)到15 kg/(m3·d),COD去除率>85%;亞硝化-反硝化池COD去除率可達(dá)到62.2%,氨氮去除率可達(dá)到61.7%;A3/O3池COD去除率可達(dá)到61.8%,氨氮平均去除率可達(dá)到97.8%。整個工藝的出水水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978— 1997) 的三級標(biāo)準(zhǔn)要求,對COD、氨氮的去除率分別可達(dá)99.2%、99.6%。
(2)整個工藝的運行成本為16.893元/t,IC厭氧反應(yīng)器產(chǎn)生的沼氣用于鍋爐燃燒,可節(jié)省大量能源。