鎳廢水處理工藝
1.1 預(yù)處理部分
預(yù)處理系統(tǒng)由原水池、提升泵、袋式濾器、除油過濾器及保安濾器組成。
廢水由原水池經(jīng)過提升泵進(jìn)入袋式濾器,運(yùn)行壓力0.35nO.38MPa,濾器內(nèi)置孔徑為5μm 的PP濾袋,可以去除大部分固體懸浮物、大分子膠體等。然后廢水經(jīng)過除油過濾器,在0.3 1 —0.35MPa運(yùn)行壓力下,可以吸附廢水中的有機(jī)物、油脂和殘余氯,也能去除水中的臭味、色度等。后廢水進(jìn)入保安濾器,運(yùn)行壓力0.28—0.32MPa,保安濾器配有5μm的PP濾芯,對預(yù)處理起到后保安作用,防止管路中微粒進(jìn)入RO泵,以免損壞RO泵和膜組件。所有預(yù)處理工序都是為大限度地防止和延緩污染物在RO膜面上的沉積,防止膠體物質(zhì)及固體懸浮微粒的賭賽以及有機(jī)物、微生物、氧化性物質(zhì)等對膜的破壞,以延緩RO膜的水解過程,從而使RO系統(tǒng)在良好狀態(tài)下工作。
1.2 一級Ro系統(tǒng)
廢水經(jīng)過預(yù)處理后,由一級輸送泵送入一級RO裝置進(jìn)行連續(xù)濃縮。一級濃縮系統(tǒng)的廢水處理量為1 m3/h,廢水鎳離子的濃度約為320—350 mg/L,pH5~7,還有光亮劑等少量有機(jī)物。設(shè)計運(yùn)行壓力1.5MPa,膜組件通量800L/h。該系統(tǒng)采用杭州水處理技術(shù)研究中心自行生產(chǎn)的8英寸聚酰胺抗污染膜元件4只,單支元件的有效膜面積為32m , 脫鹽率≥99%。經(jīng)過該系統(tǒng)的處理,廢水中80%的水分被分離出來,產(chǎn)水電導(dǎo)率≤150μS/cm,直接回用到電鍍生產(chǎn)作漂洗用水。而絕大部分的金屬離子被膜截留在濃縮液中,進(jìn)入二級濃縮系統(tǒng),濃縮倍數(shù)達(dá)到5。
1.3 二級Ro系統(tǒng)
一級RO系統(tǒng)的濃縮液由二級輸送泵進(jìn)入二級RO裝置進(jìn)行循環(huán)濃縮。二級濃縮系統(tǒng)的廢水處理量為0.2 m3/h,廢水鎳離子的濃度約為16000—1800mg/L,pH 5~7。設(shè)計運(yùn)行壓力2.5MPa, 通量200L/h。該系統(tǒng)采用4支進(jìn)口的4英寸聚酰胺復(fù)合海水淡化膜元件,單支元件的有效膜面積為7m ,脫鹽率≥99.5%。經(jīng)過該系統(tǒng)的處理,二級濃縮液再濃縮了lO倍以上,并送至蒸發(fā)系統(tǒng),兩極RO產(chǎn)水均進(jìn)入RO產(chǎn)水箱回用到生產(chǎn)線上,形成良性的清潔化生產(chǎn)的循環(huán)用水系統(tǒng)。濃縮液經(jīng)蒸發(fā)后直接回到電鍍槽使用。
2 穩(wěn)定運(yùn)行
反滲透膜系統(tǒng)處理后的出水主要回用于鍍鎳漂洗水,由于鍍鎳液的工作溫度為55—60"C,在電鍍過程中有大量水分蒸發(fā),故在RO裝置濃液排出的稀鍍鎳液(量少時)可順利加入鍍鎳槽中回用。整個系統(tǒng)從2005年4月運(yùn)行至今,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),各項(xiàng)指標(biāo)均基本達(dá)到設(shè)計要求,系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)見表1。
廢水處理監(jiān)測結(jié)果見表2。從實(shí)際運(yùn)行結(jié)果來看,膜法鎳回收系統(tǒng)的鎳回收率達(dá)到99.96%,水回用率達(dá)到90%,達(dá)到設(shè)計要求。本方案對漂洗廢水不但對水資源進(jìn)行了回收,而且回收了鎳資源。經(jīng)膜系統(tǒng)濃縮5O倍后的濃縮液直接回用到電鍍槽,作為生產(chǎn)工藝的補(bǔ)充用水。本方案處理工藝簡單,維護(hù)簡單,無二次污染,較*地實(shí)現(xiàn)了鍍鎳廢水的*。鎳廢水處理工藝