一、產(chǎn)品概述
煙氣連續(xù)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測(cè)量、皮托管煙氣流速測(cè)量及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),實(shí)現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測(cè)。同時(shí)又針對(duì)國(guó)內(nèi)煤種較雜、煤質(zhì)變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術(shù)上進(jìn)行了改進(jìn)。并
窯尾煙囪在線監(jiān)測(cè)設(shè)備
1 SO2排放超標(biāo)的原因分析
因?yàn)槭沂泻写罅康母吡蚴沂?,高硫石灰石中的砜?lèi)硫化物,在440℃左右時(shí)受熱氧化分解,此溫度段在C1與C4級(jí)旋風(fēng)筒區(qū)間內(nèi),此時(shí)CaCO3還未進(jìn)入分解爐中分解,高效脫硫劑CaO的含量較低,固硫效率低,大部分的硫氧化成SO2或SO3隨著煙氣逸散至窯尾煙囪。在生料立磨工作時(shí),大部分的煙氣會(huì)經(jīng)過(guò)立磨,由于立磨中濕度較高,且在粉磨過(guò)程中形成大量新的CaCO3表面,方便固硫反應(yīng)的進(jìn)行,因此監(jiān)測(cè)系統(tǒng)檢測(cè)煙氣中SO2含量并不高;當(dāng)生料立磨停止工作后,全部的煙氣直接進(jìn)入窯尾煙囪排放,終導(dǎo)致煙氣中SO2超標(biāo)。
2 SO2排放超標(biāo)的解決措施
水泥企業(yè)窯尾SO2排放超標(biāo)已成為當(dāng)前新型干法水泥生產(chǎn)線的普遍現(xiàn)象,為有效降低窯尾煙囪中硫的排放,各水泥生產(chǎn)企業(yè)在參照大量脫硫技術(shù)的前提下,要選擇符合自身實(shí)際的脫硫技術(shù)進(jìn)行減排。
石灰石無(wú)法替換的情況下,結(jié)合生料自身脫硫的原理,采用系統(tǒng)外加石灰粉的方法固硫。具體措施為在預(yù)熱器底部增設(shè)一個(gè)石灰粉倉(cāng),每當(dāng)停生料立磨時(shí),中控室會(huì)開(kāi)倉(cāng)按一定的速率加入石灰粉,隨著生料一同提升進(jìn)入旋風(fēng)筒中。
4月3日停立磨前(21:00~23:00)煙氣中SO2濃度平均值保持在50mg/Nm3左右,停立磨同時(shí)加入石灰粉固硫,煙氣中SO2濃度上升至110 mg/Nm3左右,未出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象, 4月14日05:00停立磨1h,停磨前(04:00~05:00)和開(kāi)磨后(06:00~07:00)SO2濃度分別為69.8mg/Nm3和68.92mg/Nm3,在停磨1h期間煙氣中SO2濃度升至109.83mg/Nm3,也無(wú)超標(biāo)現(xiàn)象,以上數(shù)據(jù)表明該脫硫措施基本解決了煙氣中SO2濃度超標(biāo)的排放問(wèn)題。
采用石灰粉的方法雖然能降低窯尾煙氣中SO2的排放,但是也給企業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)了一定的影響,石灰粉的加入使得生料率值的波動(dòng)性較大,給窯的煅燒及熟料的質(zhì)量都會(huì)造成影響,同時(shí)外購(gòu)石灰粉也會(huì)增加企業(yè)的生產(chǎn)成本,不利于企業(yè)的節(jié)能降耗。
窯尾煙囪在線監(jiān)測(cè)設(shè)備