新沂一體化污水處理設備紡織污水凈化設施
(1)調節(jié)池
設計原水調節(jié)池有效停留時間為8h,整個調節(jié)池容積V=20m×10m×2.5m,內分6格,在原水進調節(jié)池前有一小渠道,在渠道中投,使pH=7-9左右,廢水在調節(jié)池內有一初沉時間,對池底污泥,紡織廠每年趁春節(jié)放假之際清掏外運。
(2)厭氧水解池
呈長方形,V=10m×7.5m×5m,有效停留時間10h。分為2組,每組上有一個脈沖布水器。這樣,對水解池內的配水是間歇式的,脈沖對厭氧池起攪拌、沖刷作用,厭氧池內的污水分污泥層、附著層、清水區(qū)。攪拌是為了防止死水、短流,沖刷能防止附著層阻塞,厭氧池內設有斜板附著層,厭氧水解池是穿孔集水槽配水。
(3)接觸氧化池
在原生物濾池的位置上建造,外形尺寸20m×15m×4.5m,采用3個廊道,內懸掛半軟性填料,懸掛高度3m,填料接觸時間20h,底部裝有微孔曝氣頭,氣水比為15:1,空氣由2臺羅茨風機供給,每臺8h,交替使用,經測試池內溶解氧濃度為3.8mg/L。
(4)沉淀池
為豎流式,方形,V=6m×5m×5m,從池頂中心進水,出水用鋸齒形集水槽,豎流式沉淀池主要是沉淀接觸氧化池脫落的生物膜,出水進入混凝氣浮池。沉淀污泥全部回流厭氧水解池,補充營養(yǎng),原進入儲泥池的排泥管保留。
(5)混凝氣浮池
進一步去除在沉淀池中不能下沉去除的細小顆粒,投加凈水劑,凈水劑是一種淡黃色液體,是用廢鋁、廢鐵和制成,其主要成分是鐵和鋁的三價鹽,其pH2.3-3,在深圳的印染廠中被廣泛采用。廢水投藥后經格板反應區(qū),進入氣浮區(qū),浮渣排入儲泥池經板框壓濾機壓濾成泥餅外運,出水經計量直接排海。
(1)抗沖擊負荷能力強。
在生化處理中,水解池對色度的去除率穩(wěn)定在40%-70%之間,對CODcr的去除率雖只有10%-20%,卻能提高廢水的可生化性,在確定接觸氧化池參數(shù)前,取生物濾池中的濾料和厭氧池的出水,在實驗室進行耗氧實驗,只要停留時間過長(24h),對COD的去除率就可以達到90%以上,說明厭氧水解池出來的污水可生化性強,為后續(xù)生化處理創(chuàng)造了極有利的條件。
(2)便于管理,衛(wèi)生條件好。
生物濾池不適合對此類高濃度印染廢水的好氧處理。生物濾池雖有節(jié)省能耗,易于操作等優(yōu)點,但處理效率低,對有機物的降解率只有15%~40%,且滋生蚊蠅。當負荷高時,生物濾池大都呈厭氧狀態(tài),形成厭氧污泥,阻塞孔隙,影響通風,濾料一旦阻塞,清理困難。
(3)產泥量少。
在接觸氧化池掛膜后,填料上的微生物組成的食物鏈能維持生物膜的平衡,沉淀的污泥全部回流到厭氧水解池,混凝氣浮池終產泥量只有1m3/d左右,而改造前終產泥量是7-8m3/d,減少泥量約87%,大大地減少了污泥處理系統(tǒng)的負荷(污泥出路曾是廠方頭疼的問題)。
(4)曝氣量可隨水量調節(jié)。
接觸氧化池分3個廊道,在以后運行時發(fā)現(xiàn):使第1個廊道停止曝氣使之成為厭氧段時,其出水CODcr只是略有上升,在140mg/L左右,色度在50倍左右,還是屬達標運行,經測定其內部溶解氧在0.2mg/L以下。這樣,實際好氧停留時間降低為14h,一方面節(jié)省了能耗,另一方面為今后擴大生產,處理污水量增加創(chuàng)造了一個極有利條件。
還能去除部分色度和COD。
MBR一體化污水處理設備是通過膜組件對污水進行固液分離,把污泥回流至生物反應器中,再通過水排出。MBR污水處理工藝又被稱之為膜生物反應器,是一種由膜分離單元與生物處理單元相結合的新型污水處理技術。通過膜的運用,強化了生物反應器的作用,因此,膜的應用在MBR一體化污水處理設備中占據(jù)重要地位。按照膜的結構可分為平板膜、管狀膜和中空纖維膜等 ,按膜孔徑可劃分為微濾膜、超濾膜、納濾膜、反滲透膜等。它利用膜攔截生化反應池中的大分子有機物與活性污泥,省去二沉池這一步,減少了占地面積。
新沂一體化污水處理設備紡織污水凈化設施
sbr是序批式活性污泥法的簡稱,是一種按間歇曝氣方式來運行的活性污泥污水處理技術。它的主要特征是在運行上的有序和間歇操作,SBR技術的核心是SBR反應池,該池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,無污泥回流系統(tǒng)。尤其適用于間歇排放和流量變化較大的場合。潷水器是該法的一項關鍵設備,潷水器的工作原理就是在排水階段開啟,逐步下降,達到在不減少活性污泥濃度的情況下將上清液排出。潷水器技術含量高,國內技術不夠成熟,目前業(yè)界主要采用進口的潷水器,造價高。SBR法脫氮除磷效果不夠好。
CASS工藝
CASS是周期循環(huán)活性污泥法的簡稱,是在SBR的基礎上發(fā)展起來的,即在SBR池內進水端增加了一個生物選擇器,實現(xiàn)了連續(xù)進水(沉淀期、排水期仍連續(xù)進水),間歇排水,CASS工藝日處理水量小則幾百立方米,大則幾十萬立方米,只要設計合理,與其它方法相比具有一定的經濟優(yōu)勢。它比傳統(tǒng)活性污泥法節(jié)省投資20%-30%,節(jié)省土地30%以上。由于CASS工藝的曝氣是間斷的,利于氧的轉移,曝氣時間還可根據(jù)水質、水量變化靈活調整,均為降低運行成本創(chuàng)造了條件??傮w而言,CASS工藝的運行費用比傳統(tǒng)活性污泥法稍低。
CASS法的特點與SBR相比,CASS法的優(yōu)點是-其反應池由預反應區(qū)和主反應區(qū)組成,因此,對難降解有機物的去除效果更好。進水過程是連續(xù)的,因此,進水管道上無需電磁閥等控制元件,單個池子可獨立運行;而SBR進水過程是間歇的,應用中一般要2個或2個以上池子交替使用。排水是由可升降的堰式潷水器完成的,隨水面逐漸下降,均勻將處理后的清水排出,最大限度降低了排水時水流對底部沉淀污泥的擾動。 CASS法每個周期的排水量一般不超過池內總水量的1/3,而SBR則為3/4,所以,CASS法比SBR法的抗沖擊能力更好。適合于幾百到幾萬立方米每天的水量。