詳細介紹
隨著天然砂、河砂等資源的枯竭和對開采管控力度加大,機制砂替代天然砂已成為行業(yè)發(fā)展必然趨勢;砂石骨料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐明顯加快,由傳統(tǒng)的粗放的開采方式向工業(yè)化、規(guī)范化和集約化生產(chǎn)方式快速發(fā)展,同時向建筑固體廢棄物再生利用和廢棄礦山環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)延伸。振動篩是砂石生產(chǎn)線*的環(huán)節(jié),近期有客戶咨詢振動篩故障激振器發(fā)熱、燒毀軸承,易損壞怎么辦?
激振器是振動篩中關(guān)鍵設(shè)備。在實際生產(chǎn)中,激振器常出現(xiàn)發(fā)熱、燒毀軸承等故障,經(jīng)過對激振器工作原理和故障產(chǎn)生原因的分析,提出對應(yīng)的改進措施。
特別是在高溫炎熱和漫天風沙的惡劣季節(jié),故障率明顯提高,導(dǎo)致激振器無法正常工作,直接影響破碎生產(chǎn)線效率。為了保證激振器的正常運轉(zhuǎn),必須對激振器出現(xiàn)的異常問題進行改進。
激振器的工作原理
該設(shè)備是雙軸座式激振器,它由外置電機拖動雙軸座式的激振器的兩軸(長、短),作反向同步轉(zhuǎn)動,通過兩軸上偏心塊產(chǎn)生離心力合力驅(qū)動振動篩做直線運動。
該激振器固定在振動篩的兩側(cè)撐板上,驅(qū)動激振器的電機固定在外支架上,電動機不參振。
振動篩故障原因分析
對出現(xiàn)故障的激振器拆解檢查發(fā)現(xiàn):軸承變形和損壞嚴重,同時伴隨軸承內(nèi)外圈變色發(fā)黑,軸承無法轉(zhuǎn)動而抱死的現(xiàn)象。
針對上述的故障,原因分析如下:
1)激振器內(nèi)腔的軸承,外加注潤滑脂潤滑,軸承內(nèi)、外圈滾道與滾子間潤滑脂無法充分潤滑,缺油。
2)軸承在不充分潤滑的條件下運轉(zhuǎn)發(fā)熱而產(chǎn)生高溫,溫度達110℃-120℃,軸承滾子保持架變形、散架,無法正常轉(zhuǎn)動。
3)軸承徑向的工作游隙偏大,影響軸承使用壽命。
3個方面的改進措施
1)激振器油封結(jié)構(gòu)的改進
根據(jù)激振器故障產(chǎn)生的原因分析,結(jié)合設(shè)備現(xiàn)場所處的惡劣環(huán)境,應(yīng)從根本上對激振器進行改造,由原來的人工加注潤滑脂的方式,改為稀油潤滑站循環(huán)方式,實現(xiàn)對激振器內(nèi)部軸承充分有效的潤滑。
潤滑的方式通過激振器的上部注油孔用黃油槍手工注入潤滑脂,長、短傳動軸(7和10)上的油封通過骨架油封(5)來完成,軸承的兩側(cè)的油封靠凹迷宮端蓋(2)和凸迷宮端蓋(1)配合來實現(xiàn)的。
2)潤滑系統(tǒng)的改進
為了保證激振器軸承潤滑到位,在完成對激振器油封結(jié)構(gòu)改進的同時,潤滑系統(tǒng)需要增加工作潤滑部分和稀油站循環(huán)部分。在2500t/h破碎站振動篩激振器安裝了這兩部分,具體見圖3所示。
整個潤滑系統(tǒng)經(jīng)現(xiàn)場調(diào)試和試用,振動篩激振器帶負荷運行48h,測得激振器的殼體軸承部位溫度在40-50℃范圍,隨后整個生產(chǎn)系統(tǒng)和激振器的潤滑系統(tǒng)運行正常,符合工況要求。
3)控制軸承的徑向游隙在合適范圍內(nèi)
軸承游隙的大小直接影響軸承的使用壽命,軸承的徑向工作游隙若過大,油膜難以形成,潤滑不充分,產(chǎn)生噪音;若過小,容易造成軸承在運轉(zhuǎn)過程中發(fā)熱燒毀軸承。所以軸承在選用和安裝時,徑向工作游隙控制量至關(guān)重要,應(yīng)控制在8-50μm之內(nèi)合適。
該破碎生產(chǎn)線的振動篩激振器經(jīng)改造后,各個激振器的溫度控制在正常范圍內(nèi),激振器運行正常,提高了振動篩激振器的運行效率,同時也節(jié)約了維修成本。
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