陸少鵬
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
山東章丘電廠高壓水清洗設(shè)備機,,一直是以鹽酸為主;但是,鹽酸清洗對已有局部腐蝕的黃銅管有加快腐蝕的作用,可能引發(fā)事故.
山東章丘電廠高壓水清洗設(shè)備機,鹽酸清洗或氨基磺酸清洗,都適于以碳酸鈣為主的水垢;對于以硫酸鈣為主,或硅垢則難清除,對此,專家建議用高壓水射流進(jìn)行清洗。
某電廠3號機為300MW,投產(chǎn)服役三年結(jié)水垢需要清洗,由于未進(jìn)行成膜保護(hù),投產(chǎn)初期循環(huán)水質(zhì)不好,產(chǎn)生嬰兒期腐蝕.檢查樣管發(fā)現(xiàn)脫鋅嚴(yán)重,已出現(xiàn)腐蝕泄露,故不宜進(jìn)行化學(xué)清洗,選用高壓水射流清洗,由專業(yè)清洗公司以40—50MPa壓力進(jìn)行除垢,除垢效果好,消除結(jié)垢,此后運行中極少發(fā)生泄漏,這是除垢使腐蝕緩解所起的作用。
, 用高壓水射流清洗時,凝汽器管要承受較大的應(yīng)力,有人擔(dān)心黃銅管會因此產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕破裂。在冷卻水側(cè)通常不存在黃銅管應(yīng)力腐蝕開裂的敏感介質(zhì)(氨,胺,銨),黃銅管為彈性材料,不會引起應(yīng)力腐蝕開裂。對進(jìn)行過高壓水射流除垢的黃銅管,作內(nèi)應(yīng)力試驗,均未發(fā)現(xiàn)有應(yīng)力增長的現(xiàn)象.
某電廠兩臺200MW機組均有結(jié)垢腐蝕,1臺采取氨基磺酸清洗后,銅管泄漏加重(查明由于緩蝕劑質(zhì)量差,清洗時間過長),zui終更新了銅管。鑒于*臺用化學(xué)清洗的實況,另一臺機組改為高壓水射流清洗,所用費用不超過氨基磺酸清洗費用。由此可見,物理清洗安全可靠性優(yōu)于化學(xué)清洗.
因為 ,電廠凝汽器管材主要是黃銅或70/30銅鎳合金,認(rèn)為所用壓力不宜超過50MPa。國產(chǎn)水射流設(shè)備(電驅(qū)動,進(jìn)口三缸陶瓷柱塞泵)壓力通常為50--70MPa,流量為22—30—44L/MIN.特別適合凝汽器的銅管清洗,具備經(jīng)濟(jì)安全高效的優(yōu)勢.
某電廠的500MW超臨界參數(shù)機組,使用95/5鐵銅鎳合金.在由專業(yè)公司進(jìn)行除垢清洗時,清洗公司為追求清洗效率,采用100—108MPa壓力清洗,在銅管內(nèi)壁產(chǎn)生了類似“來復(fù)線”的螺旋形損傷。
因此,清洗不銹鋼凝汽器時,要求zui高壓力不超過90MPa,而以60—70MPa為宜,流量30-70L/MIN。通常采用增加流量的方式提高清洗質(zhì)量和效率。汽機葉片上除有銹跡之外,還有因高溫蒸汽引發(fā)的硬質(zhì)硅垢,堅硬如玻璃狀,人工鏟刮難以清除.用砂布打磨,既慢又損傷金屬表面?,F(xiàn)在,許多電廠應(yīng)用高壓水和2100bar以上的超高壓水射流清洗汽機葉片,隔板。
超高壓清洗機均為進(jìn)口設(shè)備,主要有美國,德國,日本制造,德國烏蘭卡設(shè)備在1993年由藍(lán)星清洗公司*引入中國。德國設(shè)備堅實耐用,操作簡單,保護(hù)完善,工作可靠是*的事實;與美國設(shè)備相比,在設(shè)計理念上,在機器附件功能方面不夠先進(jìn),美國愛華達(dá),福路,NLB的功率大,壓力高,用氣動旋轉(zhuǎn)槍,增壓缸為高壓源,故障率較高,維修量大.
3.空氣預(yù)熱器,脫硫換熱器GGH,暖風(fēng)器外部污垢的清洗:單槍清洗時zui大壓力不超過50-60MPa,流量在50-60L/MIN為好,雙槍清洗壓力可以采用80-90MPa,流量為30-40L/MIN,每人承擔(dān)的高壓水槍功率大約55-60KW,zui大反沖力250N。