杭州德爾風機設備有限公司作者
吸糧機的氣吸系統(tǒng)主要組成部分為:吸嘴、垂直輸送管、水平輸送管、回轉彎頭、分離除塵器、旋轉卸料器、風機。吸糧機工作時,風機運轉后在氣吸系統(tǒng)管道中形成負壓氣流,物料與氣流混合后,沿著管道吸出船艙,再輸送到后方輸送機中。
檢測內容吸糧機氣吸系統(tǒng)在使用一段時間后應進行全面的檢測。在作業(yè)條件下的檢測是進行風機壓力的測定和氣吸系統(tǒng)主要部件漏氣狀態(tài)的檢查;在非作業(yè)條件下的檢測是對旋轉卸料器、風機殼體與轉子間隙進行測定。
某散糧碼頭QX400吸糧機額定生產率為400t/h,主要用于散糧船的卸載和清艙作業(yè)。在已投入使用的7年內,未對氣吸系統(tǒng)進行過全面的檢查、維修工作,吸糧機的生產率已降至200t/h以下,技術狀態(tài)不佳,能耗增加,運營經濟性較差。
在作業(yè)條件下進行的檢測1)在作業(yè)條件下對QX400吸糧機糧油產銷氣吸系統(tǒng)主要部件進行的檢測內容與檢測情況參見表1。2)在作業(yè)條件下對風機進行的壓力檢測數據參見表2。表2的數據是作業(yè)狀態(tài)下1小時內風機壓力的測定值。吸糧機生產率的高低取決于風機所產生的風量與壓力。對QX400吸糧機風機的運行測定結果表明,風機的壓力只能達到-0.03MPa,而其額定壓力應為-0.05MPa。壓力不足是風機性能下降或氣吸系統(tǒng)漏氣過大所引起的。
在非作業(yè)條件下進行的檢測1)對旋轉卸料器殼體與轉子間隙的測定旋轉卸料器(見圖1)通常僅用于非磨琢性或稍有磨琢性的物料,它的殼體和端蓋一般采用耐磨鑄鐵,但為了減輕重量,大型旋轉卸料器的殼體多采用鋼材焊接而成;轉子可由鋼材焊接制造,也可整體鑄成。不論采用何種制造方法和材料,殼體內部和轉子葉片端部的制造精度都應控制在設計圖紙所規(guī)定的公差精度范圍內。表3的測量數據是旋轉卸料器殼體與轉子的間隙。
旋轉卸料器用于分離除塵器下部的卸料,在卸料時也會將空氣帶入氣吸系統(tǒng)中,是氣吸系統(tǒng)中zui大的一個漏氣點。通常旋轉卸料器轉子與殼體的間隙控制在1mm以內,漏氣量控制在總風量的13%以內。如果轉子與殼體的間隙超過1mm,漏氣量就會顯著增加,從而影響氣吸系統(tǒng)的吸送能力。對旋轉卸料器的測定結果表明,旋轉卸料器轉子葉片平均間隙為1.56mm,側面平均間隙為2.49mm,已超過控制間隙的范圍。
羅茨風機的殼體內有兩個具有固定相位差的轉子,轉子旋轉時,轉子與外殼間包含的空氣隨其體積的變化而被壓縮排出,空氣從進口處的低壓區(qū)進入到工作室內,由轉子壓至高壓區(qū),此后,高壓氣體流回工作室。
吸糧機風機轉子與殼體間隙的正常值應為0.04~0.06mm。在對QX400吸糧機的檢測中,發(fā)現風機轉子與殼體的間隙已達到1.5~2.0mm,遠遠超過了正常允許范圍。吸糧機易磨損部位的檢查與分析在吸糧機氣力輸送系統(tǒng)中,為達到改變物料輸送方向的目的,需設置多個彎管。物料顆粒在經過彎管時,會在管道壁表面產生擦移,磨損彎管內壁;物料顆粒也會撞擊彎管內壁,對彎管內壁造成沖擊磨損。影響彎管磨損的主要因素為:物料顆粒質量、輸送氣流速度、彎曲半徑、料氣比、物料特性、彎管材料特性等。
論分析和實踐驗證,吸糧機的易磨損部位是:水平輸送管伸縮處、垂直輸送管伸縮處、彎管、與回轉彎頭相連接的管道、旋轉卸料器殼體與轉子、風機殼體與轉子(見3)。在吸糧機的設計中,為解決磨損問題而采取的措施為:水平與垂直輸送管伸縮處采用密封圈密封,如出現漏氣情況,可更換密封圈;彎管外壁襯有耐磨材料,拆換方便;旋轉卸料器的轉子葉片端部裝有可調節(jié)的耐磨板條。
在吸糧機的檢測中發(fā)現,彎管與水平輸料管連接處、回轉彎頭與水平輸料管連接處、回轉彎頭與分離除塵器連接處均發(fā)現有漏氣點,小的漏氣點形如米粒大小,中的漏氣點如銅錢般大小,大的漏氣點呈裂口狀態(tài)。
結束無論何種機械設備,都將在實踐中不斷地更新換代,日臻完善。吸糧機作為一種使用在港口的大型機械設備,也需要在使用中得到不斷改進。在完善其生產性能的同時,也要注重完善其維修、安裝性能。
檢測內容吸糧機氣吸系統(tǒng)在使用一段時間后應進行全面的檢測。在作業(yè)條件下的檢測是進行風機壓力的測定和氣吸系統(tǒng)主要部件漏氣狀態(tài)的檢查;在非作業(yè)條件下的檢測是對旋轉卸料器、風機殼體與轉子間隙進行測定。
某散糧碼頭QX400吸糧機額定生產率為400t/h,主要用于散糧船的卸載和清艙作業(yè)。在已投入使用的7年內,未對氣吸系統(tǒng)進行過全面的檢查、維修工作,吸糧機的生產率已降至200t/h以下,技術狀態(tài)不佳,能耗增加,運營經濟性較差。
在作業(yè)條件下進行的檢測1)在作業(yè)條件下對QX400吸糧機糧油產銷氣吸系統(tǒng)主要部件進行的檢測內容與檢測情況參見表1。2)在作業(yè)條件下對風機進行的壓力檢測數據參見表2。表2的數據是作業(yè)狀態(tài)下1小時內風機壓力的測定值。吸糧機生產率的高低取決于風機所產生的風量與壓力。對QX400吸糧機風機的運行測定結果表明,風機的壓力只能達到-0.03MPa,而其額定壓力應為-0.05MPa。壓力不足是風機性能下降或氣吸系統(tǒng)漏氣過大所引起的。
在非作業(yè)條件下進行的檢測1)對旋轉卸料器殼體與轉子間隙的測定旋轉卸料器(見圖1)通常僅用于非磨琢性或稍有磨琢性的物料,它的殼體和端蓋一般采用耐磨鑄鐵,但為了減輕重量,大型旋轉卸料器的殼體多采用鋼材焊接而成;轉子可由鋼材焊接制造,也可整體鑄成。不論采用何種制造方法和材料,殼體內部和轉子葉片端部的制造精度都應控制在設計圖紙所規(guī)定的公差精度范圍內。表3的測量數據是旋轉卸料器殼體與轉子的間隙。
旋轉卸料器用于分離除塵器下部的卸料,在卸料時也會將空氣帶入氣吸系統(tǒng)中,是氣吸系統(tǒng)中zui大的一個漏氣點。通常旋轉卸料器轉子與殼體的間隙控制在1mm以內,漏氣量控制在總風量的13%以內。如果轉子與殼體的間隙超過1mm,漏氣量就會顯著增加,從而影響氣吸系統(tǒng)的吸送能力。對旋轉卸料器的測定結果表明,旋轉卸料器轉子葉片平均間隙為1.56mm,側面平均間隙為2.49mm,已超過控制間隙的范圍。
羅茨風機的殼體內有兩個具有固定相位差的轉子,轉子旋轉時,轉子與外殼間包含的空氣隨其體積的變化而被壓縮排出,空氣從進口處的低壓區(qū)進入到工作室內,由轉子壓至高壓區(qū),此后,高壓氣體流回工作室。
吸糧機風機轉子與殼體間隙的正常值應為0.04~0.06mm。在對QX400吸糧機的檢測中,發(fā)現風機轉子與殼體的間隙已達到1.5~2.0mm,遠遠超過了正常允許范圍。吸糧機易磨損部位的檢查與分析在吸糧機氣力輸送系統(tǒng)中,為達到改變物料輸送方向的目的,需設置多個彎管。物料顆粒在經過彎管時,會在管道壁表面產生擦移,磨損彎管內壁;物料顆粒也會撞擊彎管內壁,對彎管內壁造成沖擊磨損。影響彎管磨損的主要因素為:物料顆粒質量、輸送氣流速度、彎曲半徑、料氣比、物料特性、彎管材料特性等。
論分析和實踐驗證,吸糧機的易磨損部位是:水平輸送管伸縮處、垂直輸送管伸縮處、彎管、與回轉彎頭相連接的管道、旋轉卸料器殼體與轉子、風機殼體與轉子(見3)。在吸糧機的設計中,為解決磨損問題而采取的措施為:水平與垂直輸送管伸縮處采用密封圈密封,如出現漏氣情況,可更換密封圈;彎管外壁襯有耐磨材料,拆換方便;旋轉卸料器的轉子葉片端部裝有可調節(jié)的耐磨板條。
在吸糧機的檢測中發(fā)現,彎管與水平輸料管連接處、回轉彎頭與水平輸料管連接處、回轉彎頭與分離除塵器連接處均發(fā)現有漏氣點,小的漏氣點形如米粒大小,中的漏氣點如銅錢般大小,大的漏氣點呈裂口狀態(tài)。
結束無論何種機械設備,都將在實踐中不斷地更新換代,日臻完善。吸糧機作為一種使用在港口的大型機械設備,也需要在使用中得到不斷改進。在完善其生產性能的同時,也要注重完善其維修、安裝性能。
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